Skocz do zawartości

Marcinas

Użytkownicy
  • Zawartość

    125
  • Rejestracja

  • Ostatnio

Wszystko napisane przez Marcinas

  1. 290 zł jest to koszt samego procesora czy koszt razem z płytką bazową ?
  2. Gdy uruchomię program System Workbench for stm32 jako administrator nic to nie zmienia. Po uruchomieniu STM32 ST-link Utility działa tak jak wcześniej wrzuciłem zrzut ekranu. (Diody się zmieniły LD1 mruga zielony/czerwony, LD3 włączona, LD2 wyłączona) Odinstalowanie antywirusa nic niestety nie zmieniło. Niestety reinstalacja oprogramowania nic nie zmieniła.
  3. Najpierw używałem przewodu z zestawu jest dość długi ale użyłem krótszego około 1m jednak błąd dalej jest. Wyłączyłem antywirus zaraz go od instaluję może coś pomoże. Cały czas jest tak jakby proces kończył się przy 91% i pojawia się błąd. Po podłączeniu u was włączone są jakieś diody ? Gdy ja podłączę włączone są dwie diody LD1(czerwona), LD3 (Czerwona) i LD2(zielona) miga
  4. Dobra to jest zrzut ekranu: Dziś ponownie konfigurowałem środowisko zgodnie z poradnikiem ale niestety dalej błąd.
  5. Ma ktoś jakiś pomysł co może być powodem nie działającego debugera ? Czy może coś jest zepsute ?
  6. Spotkał się może komuś z taki błędem po kliknięciu "Debug" gdy Launching HelloSTM32 Debug (91%) pojawia się następujący komunikat : Co należy zrobić aby pozbyć się tego błędu ?
  7. Jakie będą te moduły, jakiej wielkości i jak to w ogóle ma wyglądać ? Robot ma być w niego wyposażony czy nie musi chodzi wszystkie pytania dotyczą ms 10x10cm .
  8. Jeny jaki regulamin Jak by nie można było wcześniej powiedzieć o tym że roboty muszą być włączane przez pilota IR. To nie lepiej żeby mnie zawodników było Jakoś rok temu było normalnie i nie miałem ani razu problemu z falstartem Super, że regulamin został tak szybko opublikowany ... " Robot musi zostać wyposażony w moduł startowy umożliwiający bezprzewodowe odpalenie konstrukcji." Dla mnie to jest bez sensu ale cóż
  9. Fajny kurs na pewno przyda się wielu początkującym kupa dobrej roboty . Jednak szkoda ,że przyszła część 3 nie będzie posiadała opisu w języku C a tylko w jednym języku.
  10. Witam, super pomysł z tym artykułem nie ukrywam że od początku ferii na niego czekałem Wcześniej już próbowałem budować ms jednak nie wyszło jak chciałem i zakończyło się klopsem ... Jeden punkt mnie zdziwił "8. Nalewamy do dowolnego naczynia gorącej wody z dużą ilością detergentu, czekamy aż płytka ostygnie po prasowaniu i zanurzamy ją w wodzie na ok. 15 minut. Papier powinien pod odmoczeniu sam odejść, ale nie zawsze tak się dzieje. " zawsze używałem octu choć nie wiem co lepsze Generalnie pierwszą część oceniam pozytywnie już czekam na kolejne zobaczymy co będzie każdy kto nie miał styczności z ms będzie miał możliwość nauczenia się czegoś nowego . Tak mi się ten artykuł podoba ,że chyba zbuduję sobie takiego małego bandytę
  11. Witam , są problemy z wejściem na stronę wysłaem e-maila z danymi potrzebnymi do rejestracji
  12. Witam Ostatnio mało czasu było ale jest już parę błędów wyeliminowanych. Schemat jeszcze nie jest skończony w 100% lecz generalnie nie wiem czy coś będę jeszcze dodawał może jakiś wyświetlacz. *Zastosowałem stabilizator LM1117 moim zdaniem rozwiąże to błędy. Co Marku myślisz o lipolu http://botland.com.pl/dualsky/835-dualsky-250mah-20c-74v.html ? Czy coś innego byś radził użyć ? *Z tą histerezą nie jestem pewien ale wydaje mi się, że jest to dobre rozwiązanie. Czy masz jakieś uwagi ? *Czy poprawne by było napięcie +3,3V na potencjometr od kompaktorów ? *Wszytko widoczne jest chyba na schemacie wydaje mi się ,że zastosowałem się do wszystkich uwag ? Czy teraz dostrzegasz jakieś błędy ?
  13. Powiem tak inni na tym forum też mają takie błędy a wszyscy chwalą ich sprawne konstrukcje. Po za tym widziałem nie jednego robota w którym zastosowany był stabilizator 7805 a całość była zasilana z Lipolka 7,4V .Pooprawiałem dodawałem elementy na schemacie .Miałem i dalej mam pomysł na Lf zacząłem tworzyć worklog nie stety okazało się że jest dużo błędów porawiam je na bieżąco jak jest to możliwe. Faktycznie parę błędów było przez moje gapiostwo i je poprawiłem lecz niektórych nie rozumiem i nie wiem co miał bym w nich zmieniać skoro innym działają . Nie wiem dlaczego tak ten błąd tobie doskwiera po pierwsze wiele konstrukcji tak mam o czym wspominałem (moja poprzednia i działał) po drugie rozwiązanie tego problemu nie jest takie łatwe bo zmian zasilania z +7,4V na +11,1V wszytko zmienia musiał bym stworzyć oddzielny stabilizator do mostków , szczególnie ,że co jeden max trzy przejazdy będę zmieniał lipola .Obecnie w sklepach nie znalazłem lipola +8,4V bo takich nie mam a one był rozwiązał ten problem który mi wyjaśniłeś były by 2V w zapasie ale niestety nie mam takowego . Komparatory specjalnie sprawdziłem i podłączyłem tak jak chłopaki z Botland Team mają https://www.forbot.pl/forum/topics7/line-follower-greennight-vt5656.htm i nawet nie mają tam zrobionego napięcia +3V tylko +5V którym zasilają czujniki. To może łatwiej podłączyć porostu pod wyjście procesora . Pytałem czy może ktoś mi to wyjaśnić lub dać link tłumaczący jakie ma to zastosowanie po co się to stosuje, co to daje itp. Lecz mogę powiedzieć że obecnie się nad tym zastanawiam. Rezygnuję z napięcia +3V bo w obecnym stanie nie ma to sensu Dlaczego ? Czy tak jak jest było by nie poprawnie ? Jest podłączone. Podsumowując jednak chciał bym żebyś mi pomagał jak to jest możliwe ale jak nie rozumiem błędów które mi wytykasz to nie wiem jak je poprawić .Masz rację sam ciągle się zastanawiam czy budować tą konstrukcję fajnie było by mieć takiego LF ale jest dość trudny choć jak nie teraz to kiedy ? Postaram się poprawić wszystkie błędy bo chciał bym żeby ta konstrukcja była prawna dodam tylko taką swoją refleksję łatwiej tworzy się płytki z elementami przewlekanymi Nie czekam parę dni tylko odrazu odpowiadam wtedy kiedy mam czas a nie że czekam dzień dwa:( Pozdro.
  14. Witam ostatnio niestety mam mało czasu ale będzie go teraz co raz mniej więc o to wersja schematu nazwałem go wersją 2.1.2 trochę było popraw no ale teraz CHYBA jest ok ? Dobra nie będę przedłużał co dodałem : *złącze Lcd (zobaczymy jak w praktyce to wyjdzie ) *Przełączniki (aż dwa bo wszystkie wyprowadzenia są wykorzystane a tyle wystarczy i koniec kropka !) *Led-y a tak bo mam fajny pomysł co do nich pomiga wam za jakiś czas na forum *napięcia poprawione *co jeszcze nie wiem chyba wszystko Czy widzicie może jakieś błędy? Bądź macie jakiś sugestie czekam na odpowiedzi z potwierdzeniem poprawności lub jej braku zobaczymy co przyniesie jutro jeśli nie będzie już błędów to wreszcie rozpocznę tworzenie płytki ehhhhhh zobaczymy co będzie może uda się przed świętami mieć polutowane i oczekujące na program z waszą pomocą oczywiście Dzięki wszystkim co dotychczas się udzielali i pomagali wielki THX
  15. Zamieszczam ponownie schemat moim zdaniem tak jest ale możesz sprawdzić Jest tak najpierw jest 7805 z niego jest +5V które idzie na przetwornice i z niej uzyskuję +3V. Przetwornica sobie nie poradzi z tym z tym aby z 7,4 uzyskać 5 a nie z tym aby z 5 uzyskać +3V z tym sobie poradzi taki tez jest jej cel . Ja chciałem zamawiać w http://botland.com.pl/ Tylko że dokładając jeszcze ekranik i wszystkie rzeczy z niem związane nabijam tylko dodatkową wagę jak już robić to taki jak w tym robocie podobny zewnętrzny https://www.forbot.pl/forum/topics7/line-follower-impact-wersja-druga-vt7424.htm można pomyśleć tylko potem skończy się tak że przekombinuję konstrukcję i będę miał problemy z zaprogramowaniem i wszystkim nie wiem muszę to przemyśleć wiem że miało by to na pewno istotne znaczenie mogło by pomóc ale trzeba mieżyć siły na możliwość nikt od razu nie zbudował robota który był najlepszy ja chcę porostu zbudować fajnego solidnego lf który będzie miał jakieś tam szansę w zawodach ale to nie jest najważniejsze moim zdaniem. Poczytam poszukam o tym informacji Akurat od samego początku chciałem tego robota robić tylko na 15 czujników taki miałem zaplanowany wygląd i rozłożenie czujników gdzie 15 było wystarczającą ilością przynajmniej dla mnie dzięki za fajny pomysł ale jeszcze nie wiem czy w tej konstrukcji z niego skorzystam . Dobra w rzucę teraz jeszcze raz schemat jak wygląda na teraz najwyżej będę go później poprawiał chciał bym się upewnić czy teraz jest dobrze czy trzeba coś zmienić bo jest źle bo dodać coś zawsze można tak jak mówiłem nie chcę przekombinować konstrukcji żeby móc ją ogarnąć a nie zbudować coś z czym nie będę nic potrafił zrobić
  16. Zastanowię się nad tym Sorry ale nie wiem o co chodzi nie pytałem o to ale dzięki
  17. Witam tutaj tak mała nie zgodność się pojawiła kompaktory wraz z czujnikami obecnie na schemacie są podłączone +3V tak jak wcześniej pisałeś żebym zrobił, dlatego stworzyłem dodatkowy stabilizator impulsowy który z napięcia +5V będzie robił na +3V impulsowy dlatego bo nie znalazłem żadnego liniowego A w ostatnim poście piszesz że mają być na +5V to jakie w końcu ma być na +3V czy na +5V ??? (specjalnie to analizowałem ) Nie da się za pomocą tej przetwornicy przy tak małym napici stworzyć na wyjściu napięcia +5V sprawdzałem to Tak jest teraz podłączone ale faktycznie złego screen-a dałem gdzie jest z +7,4V na +5V i z +7,4V na +3V mój błąd ale jest tak jak napisałeś podłączone Sądzę ,że robot będzie składał się z dwóch modułów czyli pierwszy ten co teraz robię i potem osobno czujnik całość jak ma wyglądać jest już dawno przemyślana tak będzie podłączona za pomocą taśmy .Wygląd zewnętrzny robot jest przemyślany Wszytko będę opisywał na bieżąco jak tylko schemat będzie poprawny i będę mógł robić płytkę mam nadzieję że w październiku będę miał już wytrawioną płytkę ale na razie jest etap schematu Mógł byś mi to opisać co to jest co to da itp bo nie wiem co to a wolę zapytać niź nie wiedzieć może masz jakąś stronę gdzie to jest opisane ??? Już jest na tym schemacie co zamieściłem na górze
  18. Witam, trochę się zmieniło od ostatniego czasu było trochę problemów ale jest już poprawiona wersja schematu. *Jednak poczytałem o tym zasilaniu i zdecydowałem się na Li-pola +7,4V z 300mA wszytko zależy jaki będzie akurat w sklepie w każdym bądź razie poczytałem i zobaczyłem ,że wiele konstrukcji stosuje napięcie +7,4V razem z stabilizatorem 7805 nie wiem ale w poprzedniej konstrukcji tak para nieźle sobie radziła nie mogę narzekać . *Stworzenie od dzielnego stabilizatora w moim przypadku impulsowego do zmniejszania na pięcia na +3V specjalnie na kompaktory LM339 i czujniki KTIR0711S uważam że jest to dobre rozwiązanie uzyskam napięcie taki jakie jest mi potrzebne i jak radził mi "marek1707" przy okazji wykorzystam przetwornicę którą chciałem tu wcześniej bez sensu władować *Napięcie +5V będzie podpięte pod CPU, złącze programowania, tsop, *Dodałem 7 Led-ów macie rację może to fajnie wyglądać a nie zajmuję dużo miejsca a fajnie będzie się prezentowało jeden led będzie osobny do zmiany stanu akumulatora w sensie tak dioda ostrzegawcza jak radził marek1707. *Bez pośrednio z li-pola będą zasilane dwa mostki H no a co za tym idzie silniki ale po za tym sterownik do turbiny ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4318 ) oczywiście do niego będzie podpięta turbina. *Dodałem awaryjny załącznik/wyłącznik *Sygnały mosi ,miso,sck,reset podłączone zgodnie z radą "pawcio0928" z noty katalogowej *Napięcie mierzone jest +7,4V (gdyby nie było widoczne na zdjęciu ) Nie wiem co tam jeszcze się zmieniło ale teraz jest już lepiej a wy jak sądzicie ? A schemat wrzucą w jpg. w pdf-ie gdyby było coś nie wyraźne untitled.pdf
  19. No to wtedy może by zmienić na np taki li-pol http://botland.com.pl/dualsky/566-dualsky-250mah-20c-3s1p-111v.html było by on wtedy dobry bo było by w zapasie ponad 2 Dobra dorzucę tam led-a to ułatwi pracę ale zbytnio nie wiem na jakiej zasadzie ma działać ten pomiar wstępnie w ogóle nie chciałem go stosować ale zostałem na niego namówiony . Dziękuję za wytłumaczenie teraz rozumiem dlaczego A jak można do pytać to jaki stabilizator byś do tego polecał taki żeby była na +3V jak to można policzyć sprawdzić ? Wszyło takie masło maślane ale już piszczę co miałem na myśli dawałem tam napięcie +7,2V bo takie szło z akumulator ale teraz zamienię na ten co powyżej zamieściłem li-pol czyli będzie +11V, pewnie było nie wyraźne dlatego mogło się wydawać że jest +5V w każdym bądź razie teraz jest poprawnie. Ok myślałem ,że to ułatwi
  20. Witam To może po kolei hymmm no tak prawdopodobnie chciałem użyć tego li-pola http://botland.com.pl/dualsky/835-dualsky-250mah-20c-74v.html we wcześniejszej konstrukcji tak robiłem i nic się nie uszkodził przecież ten stabilizator by zmniejszał z 7,4 v na 5V to co tutaj miało by nie działać dlaczego tak nie można przecież miał by nadmiaru aż 2,4V tak ?Po za ty co dwa przejazdy będę ładował lub zmieniał akumulator ale to chyba nie istotna informacja no dobra http://pl.wikipedia.org/wiki/Histereza niestety jeszcze słabo idzie mi korzystanie z kart katalogowych ale załóżmy że mniej więcej na podstawie tego linku wiem już co to oznacza. Czyli napięcie wejściowe mogło by wynosi +3V czy lepiej dać +2V na wejście wtedy trzeb było by stworzyć dodatkowy jakiś stabilizator który był by specjalnie tylko i wyłącznie z myślą o komparatorach ? No jak bezpośrednio z li-pola daję tak jak na mostki h tb6612 no i na regulator do turbiny potem jest stabilizator na razie tylko na +5V ale będę czekał na odpowiedz Te problemy w następnym poście najpierw chciał bym tamto wyjaśnić a i schemat też wrzucę później wieczorem bo niestety teraz nie mogę powiem tylko że dodałem Ledy
  21. Wiem zaczekam z projektem płytki najpierw schemat musi być w 200% sprawny *Odpowiadałem w cytacie od razu pod pytaniami untitled.pdf
  22. Dziękuję za te złącze nie zauważyłem a info w ds jest na 301 str teraz dzięki Panu mam poprawnie podłączone zaraz zacznę robić pbc i wykorzystam tą informację a jeszcze żeby tą turbinę zamontować to dać otwór na 29mm nigdy tego nie robiłem dlatego pytam wolę zapytać niż nie wiedzieć lub zrobić głupi błąd:D
×
×
  • Utwórz nowe...