-
Zawartość
103 -
Rejestracja
-
Ostatnio
-
Wygrane dni
2
Razonek wygrał w ostatnim dniu 19 maja 2012
Razonek ma najbardziej lubianą zawartość!
Reputacja
36 Bardzo dobraO Razonek
-
Ranga
5/10
Informacje
-
Płeć
Mężczyzna
-
Lokalizacja
Z daleka
-
Zainteresowania
Musiałbym się zastanowić
-
Po pierwsze: Treker, nie pisz posta pod postem. Za to są warny... Carpe Diem: Na Ciebie brak mi słów, ale zaraz coś wymyślę. Nie wiem jaki masz telefon, ale chyba używasz kalkulatora do odmierzania czasu... Zawody to nie są posiedzenia w restauracji... a jak uważasz że woda to jest wyżerka, to spoko masz dietę. Grupy były dostępne na necie, a dostęp był praktycznie z każdego miejsca. Zawsze można było spytać organizatorów. Ten zagubiony ms to była wina rejestrującego, nie nasza. On sam zarejestrował się w sumo. PS. Treker, żartowałem, oczywiście że wiem czemu to zrobiłeś.
-
Witam! Mam nie potrzebne mi do niczego: - 2 silniki pololu HP 30:1, - 2 silniki pololu HP 30:1 z przedłużaną ośką, silniki odpakowane, nie UŻYWANE ani razu, do tych z ośką są przylutowane kable + kondensatory. Mam również do zaoferowania: - 3x GP2Y0D340K Sharp, z demontażu ( przylutowane, nigdy nie załączane) - 4x TB6612FNG w takiej samej sytuacji jak Sharpy. oraz - 4x Koła Solarbotics RW2i 31,2x13,2mm odpakowane, nie eksploatowane Ceny : silniki - 45 zł sztuka, (do każdego silnika dorzucam czarne, krótkie mocowanie z pololu) sharpy - 30zł sztuka, mostki sprzedaje 4 sztuki za 20zł, koła - 12 zł sztuka. Proszę o kontakt na gg (8109083) lub na PW. Pozdrawiam
-
No coś podobnego do tego co opisał mati 6, co odczyt z każdego czujnika sprawdzam czy przypadkiem na pewnych dwóch niema linii i wykorzystuję to do "pamiętania" gdzie była linia gdy uchyb wynosi 0 i robot nie widzi żadnej linii ;D To tak mniej szczegółowo, do tego dochodzi bardzo duża waga czujników przy brzegach.
-
Dokładnie ! Robiąc tory starałem się robić je dość ekstremalne, co prawda przyczepność jest na nich bardzo duża, ale nigdy nie zgubił linii, no oczywiście nie licząc początku powstawania programu.
-
Hmm jak dla mnie " tak jest prościej", wynika to też z mojego sposobu wykrywania kątów prostych. Wiem że ludzie wyginają je w dwie strony, ale myślę że wszystko w tej sprawie zależy od programu.
-
Przetwornicę użyłem w celu stabilizacji napięcia dla silników, aby algorytm PD się nie rozjeżdżał w trakcie padania akku. Tutaj sprawę zarypałem całkowicie bo nie dałem regulacji napięcia wyjściowego i na wyjściu mam ciągle 5V. Mam 4 pakiety w sumie, jeden pada - biorę następnego. Strasznie dobre to jest przy testach, gdzie robot praktycznie ciągle jeździ. Jednym pakietem zasilam całego robota.
-
Były takie malutkie zawody w Chorzowie. Były tylko LF'y i Freestyle. Konkurencja ogólnie słaba. Poza mną i chyba dwoma innymi robotami były same linefollowery z LEGO. W dodatku były przedziały wiekowe, i tak dzięki temu turbinowiec który nawet nie wystartował zajął 3 miejsce, Wolverine zajął 1 miejsce i pierwsze w klasyfikacji ogólnej. Sorry pisałem i byłem afk i wyszło że się powtarzam. W Tychach to zawody chyba tylko i wyłącznie lego, chyba to są zawody "Robotown"
-
3x lipol turnigy 500mAh, 25-30C 1x lipol zippy compact 500mAh, 25C wszystkie 2S1P
-
Tak to ja Problem był z urwaną ścieżką od potencjometru. Turbina wytwarza takie wibracje że takie anomalia się dzieją Musze teraz przylutować nóżkę potencjometru bezpośrednio do komparatora
-
Nie wiem gdzie to podłączasz w uC, ale miałem podobną sytuację. Niby działa a jednak procek nie reaguje. Problemem był włączony JTAG w M16. Może przylutowałeś na odwrót?
-
Owszem można było Szerokość robota od koła do koła to 8,2 cm, Długość 10,5 cm. Przetwornica jest z dołu i jest to ST1S10PHR. Termokurczkę dostane pewnie w Rybniku PS zapomniałem silniki to pololu 30:1 HP
-
Wiem, zauważyłem ten problem, wszystko było by ok gdyby płytka miała 1,5mm grubości a ma 1mm... To powoduje tak duże różnice. Myślałem nad jakimiś zgrabnymi podkładkami pod silniki. Tylko z podkładkami nie będzie już tak ładnie wyglądał Gdy dam tam podkładki z laminatu 1,5mm to diody będę musiał minimalnie spiłować aby bez problemu wjeżdżał na jakieś łączenia płyt itp.
-
Na razie nic nie odpalałem, no może poza zasilaniem Podłączony układ pobiera 18 mA. Oczywiście rurki będą na optyce Muszę dopaść gdzieś czarne bo u mnie są tylko niebieskie i czerwone
-
Płytka robota już gotowa, wszystko zamontowane. Przedstawiam wam jego zdjęcia