Skocz do zawartości

Przeszukaj forum

Pokazywanie wyników dla tagów 'L293D'.

  • Szukaj wg tagów

    Wpisz tagi, oddzielając przecinkami.
  • Szukaj wg autora

Typ zawartości


Kategorie forum

  • Elektronika i programowanie
    • Elektronika
    • Arduino i ESP
    • Mikrokontrolery
    • Raspberry Pi
    • Inne komputery jednopłytkowe
    • Układy programowalne
    • Programowanie
    • Zasilanie
  • Artykuły, projekty, DIY
    • Artykuły redakcji (blog)
    • Artykuły użytkowników
    • Projekty - roboty
    • Projekty - DIY
    • Projekty - DIY (początkujący)
    • Projekty - w budowie (worklogi)
    • Wiadomości
  • Pozostałe
    • Oprogramowanie CAD
    • Druk 3D
    • Napędy
    • Mechanika
    • Zawody/Konkursy/Wydarzenia
    • Sprzedam/Kupię/Zamienię/Praca
    • Inne
  • Ogólne
    • Ogłoszenia organizacyjne
    • Dyskusje o FORBOT.pl
    • Na luzie
    • Kosz

Szukaj wyników w...

Znajdź wyniki, które zawierają...


Data utworzenia

  • Rozpocznij

    Koniec


Ostatnia aktualizacja

  • Rozpocznij

    Koniec


Filtruj po ilości...

Data dołączenia

  • Rozpocznij

    Koniec


Grupa


Znaleziono 3 wyniki

  1. Cześć Wam, A więc od początku Zbudowałem platformę robota z Raspberry Pi Zero na pokładzie. Do RPi podłączyłem płytkę PiMotor z L293DNE na pokładzie. Silniki zasilałem 4 bateriami NIMH co dawało z grubsza 5 V na wejściu do L293D. Niestety na mostku przez straty napięcia na silnikach napięcie wynosiło 3 V, przez co trochę brakowało mocy; optimum to 4.5V dla silników ( DAGU DG01D). Generalnie robocik jeździł. Ale... wpadłem na pomysł, aby podłączyć baterię LiPo 7.4 V 2S 20C /40C burst, (1100 mAh) licząc na optymalniejsze napięcie pracy silników. W zamian... usłyszałem huk, ujrzałem dym i ogień na układzie L293D oraz rozerwaną przetwornicę step-down TS2596 Ponieważ nie mam dużego doświadczenia z LiPO, chciałbym Was podpytać, co poszło "nie tak"? Polarność podłączona na 100% OK. Czyżby na układ poszedł jakiś potężny prąd z LiPO? Niby dlaczego? Będę wdzięczy za odpowiedź. Poniżej zdjęcia z "eksperymentu" P.S. RPi przeżyło ten szok!
  2. Dzień dobry, Jest to mój pierwszy wpis na forum, szukałem wcześniej podobnego tematu ale go nie znalazłem, tak więc zakładam nowy. Steruję silnikiem DC za pomocą sterownika L293D, połączenie jest poprawne, steruję "ręcznie" silnikiem , więc od tej strony wszystko działa, problem pojawił się przy programowaniu STMki. Korzystając z kursu STM32 F1 HAL #4 porty GPIO próbuję wystawić sygnał sterujący silnikiem lecz pozostaje on w stanie wysokim. Jeżeli zmienię PIN na diodę LED PC13 to ta działa poprawnie. Co zrobić aby dany PIN zmieniał swój stan? while (1) { /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(500); } /* USER CODE END 3 */ }
  3. Witajcie, Pisze na forum gdyż ciężko znaleźć mi odpowiedź na moje pytanie. Zastanawiam się jak bezpiecznie połączyć taki zestaw: Raspbbery Pi na stałe połączony przez kabel USB z Arduino Uno (Komunikacja przez Firmate - python) Arduino Pi podłączony ma do siebie L293D i dwa silniki DC - wszystko działa dobrze, aczkolwiek silniki (pompki) maja za mało mocy. Zastanawiam się jak w bezpieczny sposób wprowadzić dodatkowe zasilanie 12V? - Czy podłączając: 1. Baterie Vcc +12V --> Pin16 z L293D 2. GND z baterii --> Pin4,5,12,13 z L293D Nie ugotuje niczego, czy powinienem zrobić jakieś dodatkowe zabezpieczenia?
×
×
  • Utwórz nowe...