Skocz do zawartości

Pomocna odpowiedź

Podoba Ci się ten projekt? Zostaw pozytywny komentarz i daj znać autorowi, że zbudował coś fajnego!

Masz uwagi? Napisz kulturalnie co warto zmienić. Doceń pracę autora nad konstrukcją oraz opisem.

Jestem pod wrażeniem. Na ostatnim filmiku widać że radzi sobie już bardzo dobrze. FiuBot zaszkoczył wszystkich w Rybniku świetnymi wynikami, życzę ci żeby z FiuBotem II było tak samo a nawet lepiej 😃

To jest już jego maksymalna prędkość?

No niestety przy tym napędzie to jego maks...

Ale Ciągle myśle nad czymś lepszym ( szybszym ) zawsze w PWM można obnizyć prędkość...

Nie chce też wydawać duzo kasy na napęd bo nie o to w tym projekcie chodzi... szukam raczej tanich rozwiazań🙂

Ale moge już powiedzieć ze powoli tworzy sie FiuBot III ale jak narazie mam tylko serce... to już nie bedzie nisko budżetowy projekt a napęd jest w drodze;)

Jeszcze sam nie wiem... możliwości jest wiele 🙂

Ale raczej coś klasycznego 😃 ale tym razem z Pidem o ile go opanuje:)

Robot co prawda mega brzydki xD ale ma b.dobre oprogramowanie jak widzę 😉 za co gratuluję 🙂 popracuj troszkę nad obudową i będzie cudo 😉

__________

Komentarz dodany przez: Treker

To nie ma wygladać i być na pokaz to ma JECHAĆ!!😃

Macie może jakieś pomysły co do napędu?;(

Musze go zmienić bo to jest kiepskie....

Może i FiuBot II jest duży i brzydki

za to w kolejnym projekcie jestem za jak najmniejszą wagą🙂 wszystko powoli juz do mnie dociera

Myślałeś, czy by nie zapakować czegoś modelarskiego pokroju 280? Tak jak w Wonszu i podejrzewam wielu innych robotach.

Wyglada na bardzo masywnego - ile mniej-więcej waży?

To nie ma wyglądać i być na pokaz to ma JECHAĆ!!😃

Ja wychodzę z nieco innego założenia, jak już się buduje to warto się trochę przyłożyć żeby to ładnie wyglądało, ja jestem uczulony na estetykę, może trochę za bardzo 😃

NATOMIAST nie uważam że robot jest mega brzydki, myślę że jest ok.

Na dzien dzisiejszy waży 700g bez tego aku 400g

Już zainwestowałem w lipolki;) czekam na przesyłke...

Pozatym jak testowałem go na zasilaniu z zewnątrz to gorzej sie zachowywał w zakrętach zamiast ramienia skrecał cały robot.....

A co do napędu to nie wiem coś trzeba zmienic;)

  • 4 tygodnie później...

Więc tak... Fiubot II został poprawiony:)

Tzn zmieniłem troche układ skręcający ponieważ w ostatnim przypadku nie było koło w osi skrętu tylko za osią skrętu. Dlatego rzucało całą konstrukcją🙂 teraz juz jest w osi i nie ma z tym problemu...

Ale powoli kompletuje tryba do zrobienia skrętu na przekładni slimakowej jak juz zczaiłem jest lepsza niż serwo:)

Dlatego jak by ktoś coś miał z przekładni slimakowych to moze sie zgłosić do mnie bo potrzebuje takich rzeczy:D

Bądź aktywny - zaloguj się lub utwórz konto!

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto w ~20 sekund!

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj się »

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się »
×
×
  • Utwórz nowe...